Showing posts with label Second Wave Petroleum. Show all posts
Showing posts with label Second Wave Petroleum. Show all posts

Tuesday, December 20, 2011

Saxberg BNN:llä

Klippi. Andrew Bellin kysymys jatkuvasta osakekannan laimennuksesta on ilmiselvästi varsin kiusallinen Saxbergille, kuten pitäisikin olla. Saxberg on aiemmin sanonut että DRIP voitaisiin lopettaa tai supistaa tulevana vuonna, jos öljyn hinta on satasessa yhtiön ja tuotanto kasvaa odotetusti. Jos Viewfieldin wateflood toimii laajemmassa skaalassa niin DRIPin sulkeminen on realistista. 2012 ohjeistuksen mukaan injektiokaivojen määrä on tarkoitus tuplata ensi vuoden aikana yli 50.

Beaverhill Lake-projekti näyttää etenevän suunnitellusti: Second Waven perjantaina julkaistun tiedotteen mukaan 13 ensimmäisen BHL-horisontaalin 30 päivän keskimääräinen IP on yli 650 tynnyriä per päivä. Ainoastaan yksi JV-kaivoista näyttää epäonnistuneen, kaksi kaivoa(15-36 ja 13-25) näyttää maksaneen itsensä jo takaisin. SCS:n ainoat 100% WI:n kaivoa(2 kpl) näyttävät epäonnistuneilta tai ainakin ei-kaupallisilta.
BHL-waterflood pilotti käynnistyy ensi vuonna ja kivi on selvästi ainakin paikoittain niin huokoista että vesi saa öljyn liikkeelle.

Lisätty sana "ja"

Thursday, September 8, 2011

SCS päivittää

Tiedote ja uusi presentaatio. CPG-JV:n tulokset tähän mennessä ovat erinomaisia poislukien itäisin kaivo 8-14. 8-14 on ainoa tähän mennessä porattu kaivo, jonka kohteena oli BHL-karbonaatin alempi huokoinen vyöhyke(Coral Zone). Kaivon hyvin heikot luvut herättävät epäilyksen Coral Zonen laadusta Judy Creekissä: jos CZ:stä ei irtoa parempia lukuja niin on melko varmaa että 30-40% SCS:n BHL-maista ei ole prospektiivista, koska BHL:n ylempi huokoinen vyöhyke puuttuu noilta eekkereiltä. SCS kylläkin mainitsi aiemmassa tiedotteessaan että 8-14 frakkauksessa on saattanut mennä jotain pieleen.

Yhtiö näyttää hankkineen noin 1,000 eekkeriä lisää BHL-oikeuksia Judy Creekissä parin viimeisen kuukauden aikana.


Monday, April 25, 2011

EURiä arvuutellen

SCS:n tiedotteesta:
The Company completed the 15-36 well using multi-stage acid fracture technology on April 2, 2011 and initiated flow back from the well on April 3, 2011. During the first seven and fifteen days of testing the 15-36 well flowed at average gross rates of 2,145 boe/d (86% light oil) and 1,825 boe/d (86% light oil), respectively. Prior to being shut in for an initial pressure build-up the 15-36 well had cumulative production of 27,600 boe comprised of 23,700 bbl of 40 APIo light oil and 24 mmcf of liquids rich natural gas.


IP15: 1,825 boe(1,570 tynnyriä)

CHEn ensimmäinen JC-horisontaali IP30: 1,265 tynnyriä
CHEn ensimmäinen VH-horisontaali IP3: 1,319 tynnyriä

Whiting Petroleumin Bakken kaivojen tuotantolukuja ja tuottoprofiileja viitteeksi:





Pohjois-Dakotan Sanish Bakken-kentän geologia eroa merkittävästi BHL:stä(jo kivi on varsin erilaista kun Bakken on dolomiitti/dolostone ja BHL on karbonaatti), mutta samat fysiikan lait varmaankin pätevät? Mä sanoisin että näiden kolmen kaivon reservit ovat jossain 400,000-700,000 boen välillä. Paljonkohan on NPV? Varmaankin $5-12 miljoonan välillä. ROR on aivan mahtava. Pystytäänkö näita monistamaan?


Henkevää pyhien kunniaksi:

Thursday, April 21, 2011

Äs-see-äs haltissa

Investment Industry Regulatory Organization of Canada - Trading Halt - Second Wave Petroleum Inc. - SCS


CPG:n kaivon IP-tiedote? Ostaako CPG saman tien koko roskan? Taas joku kaasukoppi tulessa Judy Creekissä?

Muuten sille Battle Creekin hiilidioksidille löytyisi käyttöä CPG:n Shaunavon-pooleissa, mutta onko ainetta riittävästi että sen siirtoa varten kannattaisi rakentaa putki? Coral Hill on poraillut epämääräisiä strat-kaivoja alueella, jossa karttojen mukaan pitäisi olla hiilidioksidia, joten voi olla että CPG ja Coral Hill suunnittelevat jo mahdollista Shaunavon CO2-floodia. Pohjois-Montanan ja Saskatchewanin luonnollisista CO2-varannoista löytyi hyvillä kartoilla varustettu presentaatio.

Thursday, January 13, 2011

SCS tiedottaa

Second Wave Petroleum Provides Update on its Judy Creek
Operations


The Company has successfully located and purchased a new refrigeration system to replace the unit that was damaged in the previously announced fire at its Judy Creek 08-24-063-10W5 gas plant. The new refrigeration unit was purchased on December 20, 2010, and was delivered to the field on January 5, 2011, where it is positioned at the plant site. The new system has a licensed capacity for 10 mmcf/d of natural gas with a capability to produce stabilized natural gas liquids at a ratio of 30 bbls per mmcf, which is an increase from the damaged system's capacity of 6 mmcf/d of natural gas with a capability to produce 10 bbls of natural gas liquids per mmcf. Currently, the system is undergoing well connections and testing with the expected online date to occur during the last week of January 2011.


Vahingon ilmeisesti aiheuttti ulkopuolinen urakoitsija, miten lienee korvauksien tilanne.

As a result of the shut-in volumes at Judy Creek the Company’s current production, by area, is approximately 400 boe/d at Provost, 250 boe/d at Battle Creek, 250 boe/d at south Judy Creek and 100 boe/d from other minor areas for a total of approximately 1,000 boe/d.


Battle Creekistä 250 boe:ta. Kenttä tuotti vuonna 2009 keskimäärin 30 tynnyriä päivässä ja alkukesästä noin 200 tynnyriä, joten CO2-floodin tulokset vaikuttavat todella positiivisilta. Tässä oli siis kyse siitä että öljyiseen Madison-muodostelmaan ohjataan hiilidioksidia syvemmästä Duperow-muodostelmasta. Tämä Battle Creekin A-pooli saavutti 500 tynnyrin tuotantohuippunsa jo vuonna 1995.

Ohjeistus exit-tuotannoksi oli 2,800 boe/päivä ja tämän hetken tuotantokapasiteetti alittaa tuon 5 prosentilla. Tosin johto on voinut pyöristellä kapasiteettilukua ylös päin, sillä sen vääräksi todistaminen on käytännössä mahdotonta niin kauan kuin osa tuotannosta on suljettuna.

Saturday, November 27, 2010

Battle Creek

Second Wave Petroleumilla on tai ainakin oli meneillään CO2-tulva pilotti Lounais-Saskatchwanissa sijaitsevassa Battle Creekin raskasöljypoolissa ja kesäkuisen tiedotteen perusteella tuo projekti vaikutti lupaavalta, mutta ei merkittävältä pidemmällä aikavälillä yhtiön kokoon nähden. Spartan Exporation operoi SCS:n kentän vieressä olevaa poolia ja spekuloi kesäisessä presentaatiossa tuon CO2-floodilla. Sitten tuon kesäkuisen tiedotteen Battle Creekistä ei ole kuulunut mitään eikä kumpikaan yhtiö ole maininnut alueen kenttiä sanallakaan. Mikä lie syynä? Pilotti on voinut edetä heikommin kuin aiemmat tiedot antoivat odottaa. Tai sitten jotain muuta.